某案例全预混壁挂炉故障分析及经验总结
项目概况锅炉:ACV Prestige Solo 42Kw 单加热炉(全预混冷凝炉)其他:生活热水: ACV Smart 210 罐中罐生活热水水箱采暖系统:去耦罐+二次
项目概况
- 锅炉:ACV Prestige Solo 42Kw 单加热炉(全预混冷凝炉)
- 其他:
- 生活热水: ACV Smart 210 罐中罐生活热水水箱
- 采暖系统:去耦罐+二次泵系统
- 锅炉安装于地下一层洗衣房,烟道经天井引至室外排出
- 系统为老别墅区内二次重新装修配套系统
首次故障及首次维修
首次故障:
- 用户在正常使用5个月后,锅炉出现点火过程中火焰丢失以及启动时噪音偏大。
- 用户在视频指导下重启锅炉后,火焰丢失现象仍然存在,锅炉无法启动。
首次维修:
- 由于疫情防控,我公司技术及销售均无法赶到现场,因此销售判断是燃气阀问题,就视频指导代理商更换燃气阀,并加装燃气过滤器。
- 更换燃气阀后,锅炉恢复正常运行
分析总结:
- 首次故障后,由于客观疫情防控条件限制,以及我们自身的重视问题,实际上并没有进行详细的故障诊断,就直接作出了更换燃气阀的决定。
- 那么就为后面的问题埋下了伏笔:首先是故障的根源未找到,其次是让终端用户留下了产品质量有问题的印象。
二次故障及二次维修
二次故障:
- 在更换燃气阀,正常运行三天之后,再次出现原始故障:锅炉出现点火过程中火焰丢失以及启动时噪音偏大。
- 用户在视频指导下重启锅炉后,火焰丢失现象仍然存在,锅炉无法启动。
二次维修:
- 我司技术工人赶到现场后,检测燃气阀线圈阻值、线束等问题,并且对电源、风机等均进行了排查。
- 并未对锅炉进行实质性操作,锅炉恢复正常工作。
- 同时对锅炉空燃比进行调节,但烟气二氧化碳含量始终无法到达标准值 8.7%,最大仅可调节至 7.76 (原值仅有6.9-7%)
- 但调节空燃比后,启动时噪声有所缓解。
分析总结:
- 第二次维修仍然没有彻底找到故障根源,通过其中的很多信息,已经可以进行一定的分析与总结。
- 首先:可以确认问题不是由燃气阀造成的,也证实了首次维修中更换燃气阀是个错误的做法。
- 其次:烟气中二氧化碳含量无法调节至标准值,提示整个燃烧系统以及进风、排烟系统仍然存在问题。
- 这次维修仍然是一个不完整的维修,没有找到问题的根源。
三次故障及三次维修
三次故障:
- 在二次维修后,锅炉运行仅10个小时左右, 再次出现原始故障:锅炉出现点火过程中火焰丢失以及启动时噪音偏大。
- 用户在视频指导下重启锅炉后,火焰丢失现象仍然存在,锅炉无法启动。
三次维修:
- 由于我司技术支持工程师仍然处于封控中,而用户家中有高龄老人,因此我临时客串技术和我司技术工人赶到现场,进行紧急处理,并且力求找到故障的根本原因。
- 到现场后发现,烟道长度虽未超过锅炉允许值,但锅炉出口处,连续有三个90度弯头,之间几乎没有间距。造成了巨大阻力消耗。(设备间内两个连续90度弯头,出设备间外墙后,又有一个弯头)
- 同时发现,烟道出口处,存在两个问题:排烟不畅,烟气有回吸现象;同时烟道进风口离地面过近,容易导致将灰尘及造物吸进锅炉。
- 冷凝水存水弯内有细沙状尘土沉淀。
- 我们拆解了锅炉燃烧器,锅炉燃烧室较为清洁,但金属纤维燃烧头上有灰尘迹象以及一些白色灰烬状物质。
- 因此我们对燃烧头用气泵进行了吹扫。 吹扫出了大量的灰尘。
- 安装复位后,对锅炉空燃比进行调节,烟气二氧化碳含量调节至标准值 8.7%(开盖)9%(合上锅炉外壳)
- 调节空燃比后,启动时噪声完全消失,运行平稳。
分析总结:
- 第三次维修,实际上已经找到前面两次故障的根本原因,是一次相对彻底的维修。
- 故障的原因是:
- 首先:烟道安装不够间接顺畅,导致阻力较大,风机压头安全余量被消耗殆尽。
- 其次:灰尘阻塞了金属纤维燃烧头,导致阻力增大
- 当整个进排气的阻力过大时,风机无法在文丘里管处建立足够的负压,从而从气动燃气阀中吸取足够的燃气,从而导致点火以及大火运行时,燃气不足,出现火焰丢失的问题。
- 同时燃烧空燃比不正确,导致燃气阀出现噪声。
- 在清洁了金属纤维燃烧头后, 减小了整个进排气及燃烧系统的阻力,那么就完全解决了点火和燃烧故障。而正确的空燃比,又消除了启动时噪声。
- 但这次维修,仍然遗留了一些细微的技术隐患,目测燃气阀进口滤网并没有明显杂质,没有对燃气阀的情况进行检查,导致了第四次维修。
四次故障及四次维修
四次故障:
- 在第三次维修后,锅炉运行仅2个小时左右, 再次出现故障,但锅炉故障表现为不点火(5次点火失败),系统提示燃气故障。
- 用户在视频指导下重启锅炉后,故障无法消除。
四次维修:
- 我和代理商、我司技术工程师、代理商销售及老总再次赶到现场,进行处理。
- 检测燃气阀动作后,发现燃气阀的电磁阀部分动作正常,但燃气阀不通气。
- 同时通过代换主板、代换燃气阀,证明了问题出在燃气阀上,而不是主板上。 最终确定燃气阀的气动部分出问题。
- 最终,更换燃气阀后,锅炉恢复正常运行。
分析总结:
- 第四次故障是一次独立的故障, 是燃气阀内部导压孔被堵塞造成的
- 经过拆解燃气阀,发现内部一个微小导压孔被细尘堵塞。
- 同时燃气阀入口滤网,也发现有细小尘土。
- 初步判断是在第一次维修时,加装燃气过滤器后,未对燃气过滤器后的燃气管道进行清洁吹扫, 燃气过滤器后管道中残存的尘土导致的。 属于一个小概率事件。
总体经验总结
- 维修与故障检测,必须彻底、到位。
- 多次反复维修,不仅会给用户带来诸多不便,而且会导致用户产生对安装商以及厂家的信任问题。将非产品质量问题,归咎于产品质量问题,影响双方信任关系。 同时反复维修,带来的时间成本和零配件成本也非常高。
- 本案例耗费了大量的资源和成本,但实质上是由于我们厂家自身和代理商的工作不到位、不细致造成的,并非产品质量问题。
- 在安装之处,就要和业主沟通,选择更方便排烟的设备机房位置。
- 烟道安装,需要尽量简洁,不能出现连续弯头,弯头间必须留有直管段。
- 烟道出口必须无遮挡,满足厂家标准要求。烟道出口距地面高度需要保证,防止吸入杂物及尘土。
- 对于锅炉必须加装燃气过滤器,而且精度不能低于50微米,如果是改造项目,燃气过滤器后管道也必须进行二次清洁和吹扫。
- 后续我们将配合代理商择机对烟道进行整改,简化烟道,降低阻力,修改烟道出口位置,以消除运行隐患。